近日,记者在嘉阳煤矿机电队了解到,钳工高级技师夏若介对主井“猴车”减速器进行技术改良,成功解决了长期漏油造成的频繁检修、安全隐患和各类问题。
嘉阳煤矿主井“猴车”减速器因密封问题长期漏油,多次更换主轴骨架油封仍反复出现。每次处理耗时需8小时,不仅影响设备运行,进出班人员无法乘坐猴车,体能消耗大,还需每日打扫漏油、不定期停车检修,存在安全隐患。
夏若介重新确定减速器地脚螺栓眼位进行找平找正,同时改制并增加一套主轴骨架油封,严格测量原厂家主轴两套骨架油封端面,利用废旧法兰盘经车床精加工至合适尺寸,按主轴尺寸配钻4颗直径16毫米的螺栓连接孔,强化密封结构。技改后近两个月,猴车减速器未再漏油,进出井人员可安心乘坐猴车,设备运行稳定性与安全性显著提升,避免了频繁检修与安全隐患。经统计,若更换减速器需8万元,加上每年维修消耗,此次技改节约资金近10万元,成功解决了长期困扰的难题。